半个月工作总结【2026样本】
这两周,城东污水厂工艺管线改造和泵站老旧设备更换两个摊子同时铺开,每天在工地和泵房之间来回跑。趁今天下午设备调试告一段落,把半个月的事捋一捋。
先说城东那个改造。二沉池出水管线更换,图纸上明明白白标着DN400不锈钢管、壁厚4.5mm,焊接按GB50236走。破土开挖那天是周二上午,挖到1.8米深的时候,管沟底部开始往外渗水,而且底下全是碎砖头、混凝土块,根本不是原状土。我看了一眼地勘报告,上面写地下水位埋深3.2米,结果实际1.5米就见水了。这落差,说实话当时真想骂人。
赶紧把挖机停了,喊班组长老李过来商量。老李说要不直接下泵抽,抽干了赶紧焊。我说不行,这边是粉细砂层,光抽不挡,边坡一塌就麻烦。我们俩蹲在沟边合计了十几分钟,最后定了个笨办法:管沟下游挖个集水坑,两台4寸潜水泵24小时不停抽;同时管底先铺30公分级配碎石,上面垫黄砂,相当于做条暗沟把水引到集水坑里。另外我要求焊工从下游往上游方向焊,这样就算有少量渗水也不会顺着焊缝往上爬。
这法子管用是管用,但不是没折腾。头一天晚上值班的小陈忘了给备用泵加油,凌晨两点一台泵烧了,水位立马涨上来,刚焊好的两道口直接泡了水。第二天一早上我看到焊缝表面的锈迹,火蹭地就上来了。返修那两道口,磨掉重焊,再拍片子,光这一项多花了1800块加班费和探伤费。我让小陈写了份书面检查,不是存心为难他,而是这种事必须长记性。后来我们定了规矩:连续抽水作业,每四小时换班签字,油位、电流、出水口状态三项必须勾选。
最终36道焊口,一次探伤合格34道,返修那两道第二次拍片过了。94.4%的合格率不算顶尖,但考虑到地下水的条件,监理那边也没说啥。我让技术员把返修的那两道口单独标注在竣工图上,以后检修重点关注。
再说泵站那四台22kW的提升泵。半个月前巡检就发现有两台轴承温度偏高,震动值快摸到报警线了。厂家来人扫了一眼,张口就是换叶轮总成和轴承,报价七万六。我没吭声,让厂家把报价单留下,回头带着小赵和小周自己拆了一台。
拆开一看,轴承保持架好好的,就是润滑脂已经黑乎乎的、硬结成块了。拿卡尺量叶轮口环间隙,设计0.25mm,实测0.47mm——磨了将近一倍。这玩意儿要是报上去换总成,七万多就没了,其实核心问题就两个:润滑脂老化和口环磨损。
小赵问我,口环能不能不加工直接装回去?我说你算算间隙放大一倍,容积效率掉多少。他拿公式算完,沉默了一会儿。后来我们决定:口环拆下来堆焊,再上车床车到0.28mm,外协加工费加材料费一共3400块;润滑脂换成二硫化钼高温脂,四台泵全部跟换,用了六桶脂。加上两个年轻人拆装的三天人工,总成本不到五千块。厂家报七万六,这里外里差的不是一星半点。
这事儿让我发现一个管理漏洞:设备维护卡上写的是“每半年加注润滑脂”,但没指定牌号。我问库管,他说之前图便宜买的通用锂基脂,耐温不够,才导致碳化。当场把库管叫到泵房,翻开设备手册,指着润滑脂那一页让他拍照存手机里。然后我把维护卡改了:周期从半年压缩到三个月,牌号强制二硫化钼,并且注明“严禁替代”。
团队成长这块,我这半个月坚持了一个动作:每天收工前,趁着大家还没散,拿白板笔把当天遇到的技术点画一遍。比如焊接进水那事儿,我画了水流方向对熔池的影响,让他们自己说为什么从下游往上游焊能减少缺陷。后来小周主动说起码现在我知道了,地下水不是光抽就能解决的。能做到这一步,比我一个人闷头干强。
收尾前再说一个细节。泵站动火拆轴承压盖那天,我顺手看了一眼灭火器,发现两具干粉的指针都掉到红区了。让安全员去仓库换,他说等明天,我说不行,今天不换今天不干。硬是等了四十分钟,新灭火器送来才动火。小赵当时嫌我轴,我说你记住,这种事等出事了再后悔就晚了。
下周城东项目要闭水试验,我准备提前一天把所有法兰螺栓亲自紧一遍。上次返修就是因为螺栓扭矩不均匀,密封垫被挤偏了。这个教训够我记一阵子了。
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